冷渣机出厂后运行与维护需要注意哪些事项?
作者:lengzhaji888cn | 时间:2018-09-19 14:53:00

   冷渣机空运行试验冷却水系安全阀出厂前已检验,但在投运前宜再做超压泄放复验,应在1.1倍额定工作水压下泄放。安全阀垂直安装,泄放口应朝向保证人员安全方位,并保持泄放口畅通。 支承圈正下方有运输过程中支承滚筒用的垫铁和挡铁,试运前将其撤除,为此需少量调高滚筒而使垫铁松动方可撤除。 

    1、试运前接通冷却水,转动滚筒使排气口向上,旋开放气阀排除空气,待排气口有水流出 再旋入放气阀密封;为防止通过冷渣机的凝结水对整个凝结水系统造成影响,冷渣机试运前应对冷渣机冷却水系进行反冲洗,方法是将冷渣机旋转接头处进水口、出水口反接,接通冷却水,反复冲洗多次,直至将冷渣机水系中的杂质冲出,水质洁净为止。  调节旋转水接头里端密封填料压紧度,允许有少量漏水;如漏水严重,需用随机提供的填料更换。需注意的是在不通水的情况下冷渣机不可运行(可点动),因旋转接头密封填料无 6水情况下磨损太快。 做不少于2次“冷却水超压自动停车报警”试验。方法是关闭进出水阀和拆下电机接线,开车后(电控呈开车状但电机不转)从排气口加入 1.1倍额定工作压力水,这时安全保护功能应能立即停车并报警,同时伴有安全阀泄放。 一切都正常后,再进行不少于半小时的空运行试验观察(必须通水),若无异常便可投入生产性试运行。 冷渣机如长期不能投运或停运,应将筒体内的水通过筒上的放气阀泄放干净,以防锈蚀或结冰(北方)。 

    2、冷渣机的生产性试运

    在冷渣机“手动”控制状态,通过变频器调节滚筒转速,启动频率一般是5Hz,启动后滚筒转动稳定后可以升速(升速每次提高5Hz,升速间隔时间为8-10分钟),使其出力跟锅炉排渣量相适应;在其“自动”控制状态,调节锅炉流化床风压变送器输至冷渣机变频器的信号强度,使冷渣机出力自动跟踪锅炉的排渣量。在满足床压的情况下,应尽可能低速运转,一般以不超过30Hz(60%)为宜。 需要注意的是冷渣机运行应采用连续运行以维持床压,如床压高可提高转速;决不允许通过高速运转冷渣机在短时间内降低床压,不仅对冷渣机造成巨大伤害,还会因筒体内堆积渣较多造成泄漏,降低进渣密封装置的使用寿命。

    当冷却水为工业水时,调节进水阀流量,使冷渣机出水温度不大于50℃,并将温度计设置50℃报警。当冷却水为软化水时,出水温度一般不大于90℃,可将温控仪设置95℃报警。当水压不足时应提高水压(最高1.1倍额定工作水压)。冷渣机进水管电动阀门须与冷渣机联锁,严禁在断水或水量不足时启动冷渣机下渣。冷渣机运行过程尤其刚开始运行时,由于锅炉工况不稳定或有结焦情况,有时会出现热渣在锅炉炉膛正压作用下直接流淌至出口的现象(通常称这种现象为 ““流渣”),发生流渣现象没有规律可循,但会有一些预兆:锅炉进冷渣机的进渣管整个变红,回水温度迅速升高,冷渣机进出口有大量烟气,随之热渣会流到冷渣机出口。

 伴随锅炉床压迅速下降出现这种情况应立即停运冷渣机,待床压稳定后方可再次启动冷渣机,因为冷渣机滚筒内有大量热渣待冷却,所以要在至少停转一小时后再次启动,且转速要控制在30Hz以下并视情况确定是否要提高转速。同时可以在进渣管出口处设挡板或在螺旋片处设挡板,具体可咨询我公司技术部。

    冷渣机进入筒体的进渣管距离内筒壁的距离一般控制在180-230mm,视出力大小而有不同。



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