滚筒冷渣机将1000C°左右的高温炉渣冷却到100C°以下,可连续排渣,保证锅炉正常运行
作者:lengzhaji888cn | 时间:2019-06-15 13:52:43

        我公司生产的GTL系列新型滚筒冷渣机,将1000C°左右的高温炉渣冷却到100C°以下,可连续排渣,保证锅炉正常运行。

    目前循环流化床锅炉是热电厂的优选炉型,在我国煤电行业应用广泛。其优点是热效率高,煤种适应性广;低温燃烧,便于烟气脱硫,炉渣可综合利用等,但目前为止循环流化床锅炉还存在采用人工排渣的方式,既当锅炉运行一段时间后,将形成一定量的煤渣排出。目前大部分低热值燃料的电厂,对热渣冷却大致采用以下的几种办法:一是将热渣排出后倒在空地上,用水浇湿冷却;二是将热渣倒在水中冷却后捞出,三是用人力车或汽车将热渣运到比较大的场地,然后让将900°C左右的高温炉渣摊开,使其自然冷却。这几种原始排渣方式带来了大量的问题,一是间断排渣,直接影响锅炉的正常运行,经常会出现因放渣量和时机控制不当造成停炉的现象;二是排渣场所占地面积大,浪费大量的水资源,对环境有严重污染,工人劳动强度大,工作环境十分恶劣,经常出现高温炉渣烫伤工人的事故;三是锅炉运行成本高,经济效益低下。
  

    按75t/h循环流化床锅炉配套GTZ100/450-6新型滚筒冷渣机计算,利用锅炉补给水10~15t/h作为冷渣机的冷却水,水温可升高50~80C°,渣量3~6t/h,可由950C°降至100C°,回收热量750000Kcal/h,每年按运行300天计算,共计运行时间为300x21=6300h,可节约4500 Kcal/Kg的原煤750000÷4500×6300=1050000 Kg(1050吨);煤按500元/吨计算,可直接节约费用1050×500=525000元(52.5万元),运行不到一年便可收回成本。
   
由于锅炉锅炉可实现连续均匀的排渣,使料床厚度比较稳定,燃烧始终处于较佳工况,锅炉燃烧效率可提高2~4%,对于75t/h循环流化床锅炉热效率按提高2%计算,可节煤2000吨/年,可节省燃料费用2000×500=1000000元(100万元)
    
滚筒冷渣机驱动电机功率小,其耗电量为燃烧工况改善后送、引风机电流分别下降功率所补偿。干冷后的灰渣具有较强的活性,可出售做水泥的掺合料(75t/h循环流化床锅炉年产生的灰渣可达1万吨以上),这样可变费为宝,大大减轻了环境污染,可创造很大的社会效益和经济效益。
   
综上所述,循环流化床锅炉在安装GTL系列新型滚筒冷渣机后,设备投资可在3~6个月内收回,因此其经济效益和社会效益是非常显著的。

GTL滚筒冷渣机.jpg

 


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